과거 "사고, 고장 등"과 관련된 툰코 무협

Hamaoka Unit 1 Reactor의 바닥에서 물 누설에 대한 원인 및 대응

우리는 반응기 압력 용기의 바닥에서 물이 새는 것을 발견했습니다.

반응기가 차단 된 후 검사 중에 몇 초당 약 1 낙하의 물 누출이 발견되었습니다.

2001 년 11 월 9 일, 파이프 파손 사고를 조사하기 위해 원자로를 차단 한 후, 원자로 격리 용기의 내부를 검사하고 제어로드 드라이브 메커니즘의 바닥 근처 근처에서 몇 초 동안 약 1 방울 내에 물이 누출되고 있음을 발견했습니다 (주 1). 나중에이 물은 반응기 내부의 물 (반응기 물)이며 누출은 스터브 튜브라고 불리는 금속 튜브가 반응기 압력 용기에 용접 된 곳이라는 것을 발견했다.

(주 1) 제어로드 드라이브 메커니즘 : 스터브 튜브를 통해 원자로 압력 용기에 부착 된 하우징이라는 튜브에 설치된 제어로드를 움직이는 장치.

[그림] 물 누출 위치, 누출 된 물의 처리 및 물 누출 위치 확인

물 누출은 원자로 격리 용기 내부에 있었고 물 누출로 인해 주변 환경에 방사선의 영향은 없었습니다.

원인은 응력 부식 균열이었습니다.

조사 및 분석의 결과로 스트레스 부식 균열 (주 2)이 발생했다고 생각됩니다.

(참고 2) 응력 부식 균열 : 세 가지 조건이 발생할 때 재료에서 발생하는 균열 : 재료의 특성, 재료에 적용되는 힘 및 재료가 사용되는 환경.

현미경을 사용한 균열 위치의 단면 관찰 이미지. 그것은 많은 가지가있는 것과 같은 응력 부식 균열의 특성을 가지고 있습니다.

No. 1과 No. 2의 모든 유사한 부분은 비정상적이지 않았습니다.
단위 1의 경우 다른 스터브 튜브의 88 개의 하부 용접을 모두 점검했지만 이상은 없었습니다. 또한 Unit 2의 137 개 모두를 확인했지만 아무런 문제가 없었습니다.

물이 새는 지역이 교체되었습니다.

우리는 또한 운영 관리를 개선하고 재료의 사용 환경을 개선 할 것입니다.

유출 된 지역 교체

누출 영역의 스터브 튜브 및 제어로드 드라이브 메커니즘 하우징은 원인을 결정하기 위해 샘플을 채취함에 따라 교체되었습니다 (2002 년 9 월).

개선 된 운영 관리

반응기 물 누출이 가능하지 않은 이벤트에서는 이슬점 온도 측정 지점을 설치했으며 조기에 감지 할 수 있도록 모니터링 및 분석 방법을 개선했습니다.

미래 응답

신뢰성을 향상시키기 위해 재료 사용 환경 (원자로 물에 포함 된 산소를 줄이기위한 측정)을 계속 개선 할 것이며, 또한 재료 내부에 적용되는 힘을 개선하기위한 기술을 고려할 것입니다.

(주 3) 미량의 수소가 반응기 물에 주입되면, 반응기 물에 용해 된 산소는 과학적으로 수소와 결합되어 물로 돌아갑니다. 이것은 산소 농도를 줄이고 응력 부식 균열을 일으킬 가능성이 줄어 듭니다.

[그림] 환경 개선 및 재료에 적용되는 힘의 개선

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